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氮气在合成氨换热器试漏中的运用 |
发布时间:2012/8/8 发布人:管理员 |
换热器试漏的办法 1 水试漏的办法 传统上咱们运用水对换热器的试漏,就是将水注入换热器中,注满水后再用水泵对换热器中的水进行镇压,使之到达必定的压力,进行对换热器的查漏。查漏完毕做出符号后泄压和排水,再进行堵漏。若是换热器较大、走漏较严峻,水压在较低时就会发作走漏,不得不排水堵漏,堵漏完成后再充水、充压试漏,重复进行,添加换热器检修工夫。由于充水和镇压需求很多的工夫,走漏的部位需求动火补焊消漏时,又要对走漏部位进行枯燥处置,不然影响补焊消漏的质量。若是走漏的换热器内部有可燃介质,必须进行氮气置换,合格后才干动火补焊消漏作业,不然会发生着火和爆破,危及人身和设备的安全。 2 氮气试漏的办法 换热器走漏后运用氮气进行充压试漏,比拟疾速。用氮气对换热器堵漏动火作业时,不用再进行置换处置,节省检修消漏的工夫。 氮气在合成氨换热器试漏中的运用 2007年和2008年工夫,内蒙古天野化工集团合成氨设备换热器EA103走漏5次,运用高压氮气进行查漏和置换。由于换热器EA103壳程的介质为富含可燃气的工艺水(富含氢气和一氧化碳等可燃气),压力为6.5MPa,与管程循环水的压差为6.0MPa,所以氮气试漏充压到3.0~4.0MPa,就可以进行查漏任务;另外在氮气充压试漏后,进行动火补焊堵漏作业时,换热器壳程需求微正压(避免着火),且不需求进行氮气的置换处置,换气合格就可直接进行动火堵漏作业;氮气充压和泄压都比拟疾速,节省了很多的检修工夫。换热器EA103检修每次充压试漏需求15~20min,泄压需15~20min。换热器EA103检修试漏、堵漏氮气配管见图1。 操作关键 (1)由所以高压氮气(压力9.5MPa),运用时必须要有2人以上作业开阀门,在两阀门中心加装压力表1个,一人监护压力表的指示,另一人进行开阀门作业,包管管道压力在答应的规模之内,避免超压,形成管线或人员损伤。 (2)换热器EA103为浮头式换热器,试漏时需求做试漏封头安装到换热器上。 (3)投用步调 先全开1阀和3阀,如图1,再缓慢翻开2阀,对换热器进行充压,还注重压力表压力,在3.0MPa之内。 (4)泄压步调 先全关1阀和2阀,翻开泄压阀门泄压完成后,全关3阀。 2008年检修,氮气试漏在换热器EA112、换热器EA104和气化炉废热锅炉EC101A/B中运用,查漏工夫短,节省了很多的工夫。2010年对换热器EA104进行查漏和检修时运用,节省很多的检修工夫。 3·两种试漏办法的比拟 从上述运用情况看,用氮气试漏节省很多的检修工夫,检修费用。水和氮气试漏办法的比拟见表1。 4·氮气试漏的安全注重事项 (1)由于氮气有窒息的危险,运用时必须注重人员的安全,避免人员中毒。 (2)氮气运用时要提早进行管线的预制。 (3)氮气运用时暂时管线上要添加压力表,两人用对讲机联络开阀门,避免超压。 (4)氮气运用完成后必须及时泄压、撤除。 (5)氮气运用时必须2人以上用对讲机联络充压和泄压操作,避免管线超压,损坏管线,避免人员窒息,形成人身损伤。 (6)氮气不运用时必须对管线的阀门进行挂“禁动”标识牌,避免人员误动作。 5·结 语 从2008年起,合成氨设备运用氮气对换热器进行试漏、查漏和堵漏等消漏作业,使消漏检修工夫大大缩短。在检修前期进行氮气运用的安全危险辨识,没有发作氮气窒息的人身安全损伤事故。该法不只限于换热器,也可推行到其他设备的查漏和堵漏任务中,可使检修任务顺利完成,节省很多的工夫。 |
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